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⒈存在问题 我厂两台300MW直流炉水冷壁节流阀长期结垢,节流阀前后压差增大,锅炉汽水阻力上升,给水泵功耗增加,严重时影响了锅炉出力,限制了机组满发,威胁锅炉水冷壁受热面的安全。设计时水冷壁进出口总压差只有△P2.2MPA,而现在#6炉300MW时就有△P3.7MPA,比设计大1.5MPA,粗略算,增加功耗约600KW,一年以8000小时运行计,就有4,800,000KWH。 目前只能采取机组运行时开大节流阀,机组停运时清理节流阀的积垢,结垢--压差大--开大节流阀(或停运时清垢)--结垢… 2004年12月31日对小修中的#5炉的水冷壁节流阀结垢情况查看,可以清楚看到节流阀的阀芯和阀腔结满了积垢,占据阀腔总通流面D28MM百分之五十以上,结果实在是触目惊心,惨不忍睹!无忧论文网www.wypaper.com
(由左图可以清楚看到节流阀的阀芯和阀腔结满了积垢,右图是新的阀门) ⒉原因分析 300MW锅炉是UP型(亚临界压力超临界压力通用)直流炉,水冷壁采用52管屏一次垂直上升中间多次混合的结构,为了使各并联管屏的工质流量达到预定值,在冷灰斗出口和水冷壁下辐射进口之间设置了52个节流阀进行节流分配以确保各管屏的安全。每个节流阀全开的通径只有区区的D28MM通径,何况只有50--80%的整定开度。1025T/H的流量就靠这52个不全开的节流阀通过,可见节流阀处工质流速之高! 正是这高流速,使得工质流过节流阀时压降增大,使到已溶解于水中的杂质由于局部汽化而析出,沉积,从而形成坚硬的水垢牢固粘在节流阀阀腔阀芯上,节流阀有效通径减小,前后压力降增大。前段时间#5炉全部更换上改良后的52个节流阀,命运也一样,结垢--压差大--开大节流阀(或停运时清垢)--结垢… 水质再改善已不大可能,节流阀通径为了水冷壁安全又不可加大,这可恶的水垢… 300MW锅炉 水冷壁流程图 给水--省煤器--水冷壁冷灰斗--一级混合器,52节流阀--下辐射--二级混合器--中辐射--三级混合器--上辐射--顶棚 ⒊治本对策探讨 ⒊1治本对策一 ⒊⒈1对策一理论依据 现在节流阀进口工质温度340℃21.4MPA(以#6炉300MW时为例),能使其汽化,可见工质流过节流阀时局部压力降低有△P6.7MPA之巨,局部压力低于14.7MPA的饱和压力,水汽化,杂质析出。 我们可以在每个节流阀前串多一个同样的节流阀,为保持原先的流量,两个节流阀的开度会比原来的大,原节流阀300MW时设计整定压力降为△P0.59MPA,串联后总的压力降应不会超过△P0.59MPA,两个节流阀平分了压降,其局部压力降低幅度会有所减轻,不发生局部汽化,杂质就无重析出。 ⒊⒈2对策一可行性 利用停炉时间在原节流阀前或者后加装一个同样的阀门。我们可以先行每侧选一个,进行试加装,加装前先清理新旧门芯门腔上的积垢,新加上的先完全打开,待锅炉带上一定的负荷并且稳定后,再慢慢关小新门,等该管屏温度稍有变化后,即稍开大旧门,如此不但重复操作,直至新旧两个门的开度相近。等下一次停炉时检查新旧两门的门芯门腔积垢情况,若都没有积垢,而其他未加装阀门的有积垢,我们就可大功告成,全面加装! ⒊⒉治本对策二 ⒊⒉1对策二理论依据 我们可采取改变节流阀工作流程位置,使其工作于即使有压降,其局部压力也未低于饱和压力的位置,如炉底冷灰斗进口处(#6炉300MW时310℃21.6MPA)。310℃时的饱和压力为10.0MPA,340℃和310℃只相差30℃,但饱和压力相差4.7MPA。流过节流阀时不产生局部汽化,水中杂质就不会析出,也就没有结垢问题产生。 |
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